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油田注水泵節(jié)能降耗研究

發(fā)布時(shí)間:2024-03-07  291 次瀏覽

  注水采油是油田提高原油采收率的主要方法,,注水可彌補(bǔ)原油采出后所造成的地下虧空,保持合理的地層壓力,。注水泵是油田注水系統(tǒng)中的重要設(shè)備,,是油田注水生產(chǎn)系統(tǒng)的動(dòng)力之源,。A廠油田開發(fā)生產(chǎn)已進(jìn)入中,、后期,注水量和注水壓力持續(xù)上升,,采出水回注量持續(xù)增加,,造成原有注水泵維修頻次高,、泵效低、能耗高,。面對油價(jià)持續(xù)低迷,、生產(chǎn)成本大幅削減嚴(yán)重形勢,A廠積極引進(jìn)并應(yīng)用注水泵節(jié)能降耗技術(shù),,優(yōu)化注水泵運(yùn)行參數(shù),,不僅有效提高了注水泵機(jī)組效率,全面提升了注水生產(chǎn)系統(tǒng)效率,,大幅度降低注水系統(tǒng)用電能耗,,對油田原油生產(chǎn)“有質(zhì)量、有效益,、可持續(xù)”發(fā)展具有重要意義,。

  1A廠注水泵運(yùn)行現(xiàn)狀

  A廠共有注水井2389口,開井2190口,,日注水量65887m3,,2016年注水量達(dá)到2267萬m3,現(xiàn)有注水站78座,,在用注水泵撬295臺(tái)(套),,其中污水注水泵134臺(tái),清水注水泵161臺(tái),,電機(jī)總?cè)萘?.4萬kW,,注水單耗6.8kW?h/m3,其中注水系統(tǒng)用電量約占總用電量的30%(圖1),。注水泵能耗損失較高的主要原因有4個(gè)方面,,一是采出水對注水泵液力端泵閥腐蝕嚴(yán)重,造成原設(shè)計(jì)為清水的注水泵液力端維修頻次高,、泵效低,;二是注水泵和站點(diǎn)注水量不匹配,使高壓水打回流,,造成電能浪費(fèi),;三是站點(diǎn)配注量變化后,注水泵的運(yùn)行方式?jīng)]有及時(shí)結(jié)合配注量進(jìn)行調(diào)整,,無法使注水泵好的狀態(tài)下運(yùn)行,。四是注水泵電機(jī)不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB18613—2012)要求,電機(jī)自身能耗較高,。

  2注水泵節(jié)能降耗技術(shù)

  2.1主要應(yīng)用的技術(shù)2.1.1節(jié)能高效注水泵的應(yīng)用由于注采出水過程中受水質(zhì)腐蝕,、含顆粒物等因素影響,造成注水泵液力端配件機(jī)械磨損嚴(yán)重、維修頻繁,,排量下降,、泵機(jī)組效率低于節(jié)能監(jiān)測限定值,普通分體式閥組無法適應(yīng)注采出水要求,,出現(xiàn)液力端主要配件使用壽命不足120h,,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)壽命720h的要求。A廠通過研究并引進(jìn)節(jié)能液力端,,該液力端采用T字形結(jié)構(gòu)液力端結(jié)構(gòu),,T形孔較十字孔能大幅度緩解工作腔內(nèi)倒角及其附近的應(yīng)力集中現(xiàn)象;螺旋導(dǎo)向復(fù)合密封錐形組合閥組,,金屬閥板錐面上結(jié)合非金屬密封材料,,改善了密封性能;閥芯導(dǎo)向翼從直線型過渡到帶一定角度型,,可使閥芯在上下運(yùn)動(dòng)時(shí)360°稍有轉(zhuǎn)動(dòng),,使閥結(jié)合面均勻磨損,自行修復(fù),,提高閥的壽命(圖2),;柱塞自動(dòng)調(diào)心技術(shù)、柱塞填料密封同步隔離技術(shù),、蓄能器的改進(jìn),、改性密封組件等技術(shù),延長液力端主要配件使用壽命達(dá)到2800h以上,,有效提高了注水泵泵效,,降低了注水泵液力端維修頻次(圖3)。注水泵液力端改造前的機(jī)組效率測試數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果(略),。截止2017年先后改造65臺(tái)注水泵機(jī)組,,經(jīng)長慶技術(shù)監(jiān)測中心(依據(jù)SY/T6275—2007《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范》)對柳三轉(zhuǎn)等24臺(tái)注水泵進(jìn)行改造前后能耗監(jiān)測,對比24臺(tái)注水泵監(jiān)測結(jié)果表明,,改造前注水泵平均機(jī)組效率72.28%,,改造后注水泵平均機(jī)組效率80.55%,項(xiàng)目改造使注水泵機(jī)組效率平均提高8.27%,。以機(jī)組效率和耗電量計(jì)算節(jié)能量,,合計(jì)節(jié)電量為248.91×104kW?h/a,折算綜合節(jié)能量為831.36tce/a,。表1,、表2為長慶油田環(huán)境與節(jié)能監(jiān)測評價(jià)中心的注水泵改造前后節(jié)能監(jiān)測報(bào)告數(shù)據(jù)對比情況。注水泵液力端改造后的機(jī)組效率測試數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果(略),,注水泵液力端改造節(jié)能量計(jì)算表(略),。2.1.2高耗能注水泵電機(jī)更換高效電機(jī)是指達(dá)到或優(yōu)于《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB18613—2012)標(biāo)準(zhǔn)中節(jié)能評價(jià)值的電機(jī),。高效電機(jī)通過降低電機(jī)定子繞組電阻損失、電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組電阻損失,、電機(jī)鐵耗損失,、電機(jī)雜散損失,、電機(jī)摩擦損失及流動(dòng)損失,,提高電機(jī)效率。我國目前廣泛應(yīng)用的Y系列電機(jī)效率平均值為87.3%,;高效電機(jī)的效率平均值為90.3%,,超高效電機(jī)其效率平均值為91.7%。A廠2017年通過對91臺(tái)Y系列注水泵電機(jī)(總功率為19590kW)更換為2級的高效節(jié)能電機(jī)后,,有效提高了注水泵電機(jī)效率,。改造后電機(jī)效率提高3%,按照平均負(fù)載率80%,,利用率0.7計(jì)算,,每年可節(jié)電288.3萬kW?h,節(jié)省電費(fèi)184.52萬元人民幣(圖4),。2.1.3注水自動(dòng)穩(wěn)壓系統(tǒng)應(yīng)用截止到目前A廠已實(shí)現(xiàn)110臺(tái)注水泵壓力自動(dòng)調(diào)節(jié),,該系統(tǒng)具備了較高的可靠性和穩(wěn)定性,安裝后可實(shí)現(xiàn)完全關(guān)閉回流注水,,通過自動(dòng)穩(wěn)壓系統(tǒng)閉環(huán)調(diào)節(jié)注水壓力,,大幅度減少注水機(jī)泵和閥門的維修費(fèi)用,減輕人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,,達(dá)到提高注水系統(tǒng)效率和節(jié)能降耗的目的,。2.1.4局部增壓技術(shù)應(yīng)用對于個(gè)別井注水壓力高的情況采用局部安裝注水撬或增壓泵,不需要注水系統(tǒng)整體升壓改造,,可以降低投資,,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。A廠自2008年開始在塞392區(qū)產(chǎn)建使用第一臺(tái)注水撬,,經(jīng)過8a的試點(diǎn),、推廣,目前已在全廠13個(gè)作業(yè)區(qū)推廣使用不同型號(hào)的各種注水撬60臺(tái),。2.2優(yōu)化注水泵運(yùn)行參數(shù)由于注水泵現(xiàn)場配注量的調(diào)整,,以及注水泵安裝后參數(shù)通過變頻器(控制柜)調(diào)節(jié)范圍小,往往造成注水泵設(shè)備無法在好的綜合效率下運(yùn)行,。因此,,在生產(chǎn)運(yùn)行過程中需要對注水泵的參數(shù)結(jié)合每個(gè)站點(diǎn)的配注量和注水壓力、以及注水泵本身的負(fù)荷情況進(jìn)行優(yōu)化,,實(shí)現(xiàn)注水泵在節(jié)能,、高效狀態(tài)下運(yùn)行。注水泵參數(shù)優(yōu)化改造,依據(jù)注水泵理論排量=3.14×直徑2/4×沖程×沖次×缸數(shù)×60,;注水泵電機(jī)功率=排量×壓力0.287×1.25,;窄V帶小皮帶輪下限有效直徑9N/9J≥67mm,15N/15J≥180mm,,25N/25J≥315mm,;功率和轉(zhuǎn)速關(guān)系P1/P2=(n1/n2)22.2.1改變注水泵缸數(shù)調(diào)節(jié)注水泵排量改造前,大水坑鹽一轉(zhuǎn)注水泵型號(hào)5ZB400-35/25A,,額定排量35m3/h,,額定壓力25MPa,配注量14m3/h,,泵出口壓力21MPa,,配套有變頻器并安裝有自動(dòng)穩(wěn)壓系統(tǒng)。關(guān)閉回流情況下,,變頻器運(yùn)行頻率為20Hz,,運(yùn)行過程頻繁因變頻器輸出電流過高(超過550A)自動(dòng)保護(hù)停機(jī),電機(jī)運(yùn)行頻率過低容易造成電機(jī)散熱差燒壞電機(jī),,頻率較低造成注水泵動(dòng)力端轉(zhuǎn)速較低(轉(zhuǎn)速為91.6r/min)影響動(dòng)力端正常潤滑,,進(jìn)而嚴(yán)重影響注水泵正常運(yùn)行。采取抽掉2根柱塞,,注水泵由原來的5缸泵改為3缸泵的改造方案,。改造后運(yùn)行頻率45Hz,變頻器輸出電流350A,,運(yùn)行正常,。改造后,降低了注水泵額定排量,,提高電機(jī)轉(zhuǎn)速,,確保注水泵動(dòng)力端合理潤滑。相比降低柱塞直徑,,改造成本較低,,且排量調(diào)節(jié)范圍大。預(yù)計(jì)年節(jié)電量40萬kW?h,。2.2.2注水泵沖次“大改小”(1)皮帶輪調(diào)節(jié)沖次,。改造前,胡尖山元二增注水泵型號(hào)3175Pa-B3,,額定排量16.6m3/h,,額定壓力20MPa,沖次228次,,電機(jī)功率110kW,,電機(jī)型號(hào)YB2-315L1-6,,配注量7m?/h,實(shí)際注水壓力15MPa,,運(yùn)行電流140A,,使用回流控制排量(未配套變頻器,通過控制柜啟動(dòng)),。采用更換1個(gè)132次(直徑170mm)的小皮帶輪的改造方案,。改造后運(yùn)行電流97A,預(yù)計(jì)年節(jié)電8萬kW?h,,節(jié)省修理費(fèi)0.5萬元人民幣,。改造后,,降低了注水泵額定排量,,提高注水泵泵效,注水泵的整體負(fù)荷降低,。相比降低柱塞直徑,,改造成本較低,可操作性較高,。(2)更換電機(jī),、改變電機(jī)級數(shù)調(diào)節(jié)沖次。改造前,,胡尖山作業(yè)區(qū)原162站注水泵型號(hào)3175Pb-A7,,額定排量25m3/h,額定壓力20MPa,,柱塞直徑55mm,,沖次325次,電機(jī)功率160kW,,電機(jī)型號(hào)Y315L-4,。配注量13m3/h,變頻器頻率36Hz,,注水壓力19MPa,,使用回流控制排量。存在使用變頻器,,同時(shí)還要開回流,,因壓力高頻率過低時(shí),變頻器超載自動(dòng)保護(hù)停機(jī)等問題,。改造后,,更換1臺(tái)6極160kW電機(jī),額定轉(zhuǎn)數(shù)降低33%(由1485r/min降低到985r/min),,變頻器的頻率提高12Hz,,同時(shí)對變頻器加裝PID自動(dòng)穩(wěn)壓系統(tǒng),,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)恒壓注水,完全關(guān)閉回流,。臺(tái)泵預(yù)計(jì)年節(jié)電10萬kW?h,,節(jié)省修理費(fèi)0.5萬元人民幣(圖5)。2.3注水泵沖次“小改大”改造前,,五里灣一區(qū)南二注3臺(tái)注水泵型號(hào)5ST175-37.4/25,,排量37.4m3/h,壓力25MPa,,沖次230次,,電機(jī)功率315kW,電機(jī)型號(hào)YFBP4002-6,。配注量76m3/h,,注水壓力(18~19)MPa,啟用3臺(tái)注水泵運(yùn)行(1#頻率50Hz,,2#頻率33Hz,,3#頻率33Hz)。由于2臺(tái)注水泵無法達(dá)到配注要求,,且注水壓力較低,,電機(jī)負(fù)荷余量大,更換注水泵電機(jī)皮帶輪,,調(diào)整注水量為42m3/h的注水泵,,沖次由230次調(diào)高到257次。對2#和3#注水泵變頻器50Hz的上限頻率進(jìn)行解鎖,,實(shí)現(xiàn)變頻器頻率最高上限達(dá)到60Hz,。改造后,由原來啟用3臺(tái)注水泵改為啟用2臺(tái)注水泵,,2臺(tái)注水泵的運(yùn)行頻率均為54Hz,,同時(shí)安裝PID自動(dòng)穩(wěn)壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)完全關(guān)閉回流自動(dòng)恒壓注水,。改造后總耗電量(改造前3臺(tái)注水泵電流分別為1#泵400A,,2#泵370A,3#泵370A,。改造后2臺(tái)注水泵電流均為440A)降低260A,,預(yù)計(jì)年節(jié)省電費(fèi)53萬元人民幣。通過改造停用1臺(tái)注水泵,,節(jié)省修理費(fèi)預(yù)計(jì)2萬元人民幣,。

  3結(jié)論及認(rèn)識(shí)

  通過研究并引進(jìn)應(yīng)用先進(jìn)注水泵液力端技術(shù),延長液力端主要配件使用壽命達(dá)到2800h以上,,對比24臺(tái)注水泵監(jiān)測結(jié)果注水泵機(jī)組效率平均提高8.27%,。更換注水泵高效電機(jī),,實(shí)現(xiàn)注水泵電機(jī)效率提高3%;加裝注水自動(dòng)穩(wěn)壓系統(tǒng),,通過自動(dòng)穩(wěn)壓系統(tǒng)閉環(huán)調(diào)節(jié)注水壓力,,實(shí)現(xiàn)完全關(guān)閉回流注水。結(jié)合各個(gè)注水站點(diǎn)的實(shí)際情況,,選擇注水泵技改方案對注水泵進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化改造,,使注水泵在節(jié)能、高效狀態(tài)下平穩(wěn)運(yùn)行,。通過注水泵節(jié)能改造,,大大延長注水泵無故障運(yùn)行周期,同時(shí)通過自動(dòng)穩(wěn)壓控制系統(tǒng)的應(yīng)用,,減少操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,,為后期無人值守注水站提供硬件支撐。目前A廠部分站點(diǎn)注水泵可實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)控運(yùn)行+定期保養(yǎng)模式,,站點(diǎn)操作人員日常僅通過SCADA(SupervisoryControlandDataAcquisition,,數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制)系統(tǒng)對單井配水情況進(jìn)行調(diào)節(jié)即可,,注水泵運(yùn)行效率大大提高,,注水泵房運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)降低。


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